[Dépannage OpenArm] La compensation de gravité semble incorrecte après un changement d'outil (intermédiaire)

Le bras s'affaisse ou semble lourd après un changement de pince ? Validez la masse de la charge utile et le CoM avant de réajuster les gains qui étaient déjà corrects.

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Un problème OpenArm très courant apparaît juste après l’installation d’une nouvelle pince, d’une plaque à outils ou d’un accessoire effecteur final. Le bras peut mal tenir sa position, s'affaisser dans une région ou sembler inhabituellement lourd en téléopération, même si la pile de contrôleurs n'a pas changé autrement.

Comment diagnostiquez-vous la compensation de gravité OpenArm qui ne semble pas correcte après un changement d'outil ?

Veuillez expliquer comment vous séparez les erreurs de modèle de charge utile des problèmes de friction, d'équilibre ou de contrôleur, et quelles étapes de validation vous indiquent que le nouvel outil est suffisamment bien modélisé avant la reprise du fonctionnement normal.

Si vous répondez, incluez un symptôme exact après l’échange d’outil et une vérification exacte de la charge utile ou de la compensation qui a révélé la cause première.

Chemin de dépannage associé : Répétabilité pire après un recalibrage rapide · Saturation de couple et pointes de courant sous charge

Module : OpenArm · Public : constructeurs-intégrateurs · Type : question

Tags : bras ouvert, compensation de gravité, charge utile, changement d'outil

Commentaire 1

Contexte intermédiaire : Après un échange de pince, le bras a coulé lentement d'environ 6 mm en 10 secondes près de la pose horizontale, même sans entrée de commande. Au début, cela ressemblait à de mauvais gains, mais le modèle dépendait de la pose et était reproductible.

Commentaire 2

Contexte intermédiaire : Le contrôle utile consistait à mesurer la masse de l'outil et le décalage du centre avec une balance suspendue et un dispositif de balance de 100 mm. Le Real CoM se trouvait à 18 mm en avant du modèle, ce qui expliquait l'erreur de biais gravitationnel.

Commentaire 3

Contexte intermédiaire : Une fois la charge utile et le CoM mis à jour, nous avons revalidé avec un courant de maintien statique et des arcs de téléopération lents dans tout l'espace de travail. Nous n'avons relâché qu'après que l'erreur de maintien soit restée inférieure à 0,4 mm dans cinq poses représentatives.

Commentaire 4

Suivi du contexte intermédiaire : Question complémentaire : quelles sont vos limites actuelles de maintien/dérive de maintien statique (mm) et de maintien du courant après les mises à jour du modèle de charge utile ?

Sélecteur rapide de symptômes

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FAQ rapide

Quelle est la première vérification de l’intégrité de la charge utile après l’échange d’outils ?

Valider physiquement la masse de l'outil et le CoM avant de modifier les gains ; l’inadéquation des modèles est la cause première habituelle.

python tools/payload_id.py --tool new_gripper
python tools/hold_drift_test.py --poses p1,p2,p3,p4,p5 --seconds 10
Quand la production de compensation est-elle prête ?

Relâchez seulement après que les vérifications de dérive de maintien statique, de courant de maintien et d'arc à basse vitesse aient toutes réussi.

Puis-je copier ces commandes telles quelles ?

Utilisez-les d’abord comme modèle de liste de contrôle. Confirmez les noms d’interface, les identifiants d’appareils et les conditions de sécurité dans votre propre cellule avant l’exécution.